发布时间:2022-05-16 来源:《国企》 作者:张歆 责任编辑:张尧
为进一步查找设备管线隐患,有效控制介质泄漏的安全风险,近日来,遂宁净化公司对第I-IV列主体装置低压段所有蒸汽管道及凝结水管道的弯头、三通等部位进行了厚度检测,发现了第II列热段硫磺冷凝冷却器伴热蒸汽凝结水回水管线弯头严重减薄等8处隐患。
提早谋划,全面部署。遂宁净化公司40亿装置已安全平稳运行七年多,在巡检过程中,发现蒸汽伴热管道和凝结水管道的弯头、三通等部位,冲刷腐蚀减薄问题较为突出,公司领导高度重视,积极组织工艺、设备等专业人员召开问题分析会,并成立测厚小组,制定详细的工作计划,明确责任和各控制时间节点。
坚持沟通,高效检测。公司安排专人负责“一对一”跟踪装置各点检测情况,并做好相关记录,在第一时间反馈、协调现场作业问题及需求。各小组检测人员默契配合,有序、高效开展测厚工作,顺利完成第I-IV列主题装置低压段蒸汽蒸汽管道和凝结水管道的弯头、三通等部位测厚。
积极联动,排除隐患。面对第I-IV列低压段已经出现的不同程度泄漏点,各专业技术骨干根据现场实际情况商讨后,对能在线切出的泄漏部位,进行了更换处理,对不能在线切出的部位,实施带压堵漏,待进一步完善方案后进行维修。同时,加强对其它几列主体装置相同部位的测厚工作,以最大可能控制泄漏风险。
下一步,遂宁净化公司将对测厚数据进行计算分析,测定剩余壁厚能否满足强度及使用寿命要求,对不满足要求的部位进行更换,确保装置长周期运行。
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