重庆气矿完成管道内涂防腐大修助推配套科研项目攻关

发布时间:2021-09-29 点击数: 来源:《国企》 作者:张歆 责任编辑:张尧

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近日,随着重庆气矿完成池037-1井至池37井管道内涂防腐施工并顺利恢复采输生产流程,标志着《罐10井~罐6井等两条管线内涂防腐大修》项目现场完工,为公司科研项目《含硫气田小口径集输管道在线涂覆效果评价研究》的同步推进搭建试验平台、强化数据支撑。


本次施工主要针对罐10井至罐6井、池037-1井至池37井两条含硫湿气管线共计2.28公里的管段,采用风送挤涂工艺实施管道内喷涂。风送挤涂工艺于2019年在重庆气矿首次试点,此次施工作业是该工艺的进一步推广应用,该工艺利用空压机产生的高压气动力推动防腐涂料挤涂器前进,在管道内壁形成均匀、连续的涂层,通过将管道内腐蚀介质与管体隔离的方式,以实现减缓、控制管道内壁腐蚀,可实现在天然气管道非开挖情况下完成管道内防腐。


为安全、有序推进施工作业,重庆气矿细致规范完成前期施工方案编审、现场技术交底及各类动工票证办理,抓好作业现场组织协调、隐蔽工程安全监督,严密把控管道清污、除锈、干燥、涂料挤涂、回填处理等关键工序质量,有序完成工艺适应性改造、内部清污除锈清洁、内涂层施工、工艺流程恢复等工程内容,严格落实技术要求规范,确保管道内涂层高质量、高水平施工。


为切实拓展管道防腐技术路线,提升管道完整性管理水平,重点针对三方面开展下步“姊妹篇”科研攻关:一是生产平稳运行一段时间后,对取样管段进行实验室检测,测试其外观、厚度、硬度、附着力、耐磨性等指标,检验在役内涂层在输送气质条件下对管道内壁的保护效果,分析防腐涂层的老化、衰减等性能,评价内涂层涂覆质量。二是对风送挤涂内涂层,开展不同服役工况下的腐蚀模拟试验,分析各服役工况因素对涂层质量的影响,包括不同工况条件下模拟高温高压硫化氢/二氧化碳腐蚀试验、电化学阻抗测试等,并结合有限元数值模拟,研究不同介质流速、冲刷角度等对涂层防腐效果的影响。三是分析风送挤涂过程中涂层质量防腐效果的影响因素,重点分析表面处理合格程度、膜层厚度、涂覆环境条件、喷涂质量合格程度等,明确影响核心因素,建立小口径管道风送挤涂内涂层防腐效果评价技术标准。


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