发布时间:2023-08-07 来源:《国企》 责任编辑:张尧
今年以来,西南油气田川东北气矿精细部署设备精益管理提升工作,重点推进生产设备“一机一案”,统筹协调、分步实施,加快推进关键要素设备保障工作,激发压缩机管理新动能。
加强运行管理,聚力能效提升。健全机组“一本账”,制定“一机一案”能效提升方案,通过调整机组转数、优化控制进气压力以及调节喷射阀开度等措施,机组能效较同期平均上升15%,有力推进机组经济运行。同时,针对区块生产特点,及时优化调整机组工况,开展技术改造增大处理气量,实现温泉002-H4井以及茶园寺区块恢复产能至9.5万方/天,为圆满完成生产任务加油助力。
强化成果应用,深化降本增效。总结应用设备精益管理示范站创建成果,利用项目管理中“三控、三管、一协调”的管理手段,分解维修过程,制定双代号网络计划管理措施,较计划提前32天完成铁山增压站ZTY470-1#、2#机组返厂大修,减少气量影响约128万方。同时,全面推广应用压缩机组长周期运行研究成果,整体式压缩机组全部实现长周期运行,减少气量影响70万方,节约维保费用15万元,成果应用取得实效。
聚焦管理研究,确保运行安全。开展增压机组状态监测与故障诊断系统研究,将设备“故障管理”向“缺陷管理”前移,从而减少设备故障和事故事件数量,降低日常检修维修费用,今年故障率为0.04%。同步摸索酸气压缩机组管理模式,基于振动监测的高含硫环境下酸气压缩机密封件、气阀适应性研究及国产材质比选,深入开展高含硫气田酸气压缩机组优化运行及RCM研究,铁山坡脱水站3台酸气压缩机组72h典型工况试运行均一次性调试成功。
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