龙煤集团七台河公司:智能选矸算出四笔精细账

发布时间:2023-04-13 点击数: 来源:《国企》 作者:张歆 责任编辑:张尧

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龙煤集团七台河公司把党的二十大精神学习成果转化为指导实践,在进行智能选矸系统改造中以科技引领,自动化、智能化、信息化为方向,建设智能化洗煤厂为目标,奋力推动企业高质量发展。在2023年1-3月份经济运行分析材料上清晰地显示着:一季度该厂调入原煤31.74万吨,选矸效率达到了91%,减少人工成本、入洗成本、电费等支出,至少43万元的经济效益。奥秘来自今年以来该厂投入使用的智能洗选系统的应用。



智选代替手选,算好用工提效账。龙煤七台河公司在顺应煤炭市场形势中,实施了精煤战略,对井下开采的原煤进行入洗,向用户供应绿色的清洁能源。过去七台河洗煤厂入洗的原煤在进入原煤仓前要经过人工选矸,以保证入洗原煤的质量,劳动强度极大,工作效率低,矸石手选效率只能达到50%左右,而以智能化选矸替代人工手选,不但单独减少了人工选矸的用工投入,而且提高了选矸效率。原本手选班有18人,实施三班倒作业,现在只要6名职工进行日常智能选矸的检查维护工作就可以了。七台河洗煤厂算了一笔账,按照原手选工每月5000元的工资计算,其他的12名手选工被重新分配到其他岗位,补充了相关专业人员紧缺,按岗位薪资调整每月薪资3500元计算,一季度,仅工资一项就可节约8.1万元。


精挑细选提质,算好入洗成本账。随着矿井开采深度的增加,七台河矿业公司的煤质变化也在不断增大,也增加了选煤厂的选矸工作量,一定程度也增加了洗煤加工费。七台河洗煤厂应用智能化洗选设备后,洗选操作可通过安全生产调度指挥中心进行集中控制、一键启停,现在一点鼠标,矸石与煤主动分离。不仅能够大幅提高选矸效率,更重要的是把手选工从恶劣的工作环境和繁重的体力劳动中解放了出来,实现了机械化减人、智能化换人的目的。在降低入洗原煤含矸率的情况下,有效降低入洗成本。一季度,七台河洗煤厂入洗原煤31.74万吨,多选出矸石1.16万吨,节省入洗费用29.66万元。


减少运行时间,算好节电提效账。智能化选煤系统的应用,提高了七台河洗煤厂的选矸效率,也提高了台时处理量,同样的入洗量入洗时间却大大缩短。该系统除了皮带机及空压机本身需要动力电以外,其他的计算机控制系统、检测识别系统等等都是弱电,相比较其他现有洗选设备将大大减少企业的用电负荷。龙煤七台河矿业公司选煤部总工程师刘金羽说:“原有的生产台时量330吨/小时 ,现在能达到350吨/小时,生产台时量提高了20吨/小时,可节约生产时间50余小时,而且安全生产更有保证,按设备运行功率计算,可节约电费8.64万元。


智能化代替人工,算好安全隐患账。过去“矸石手选工”算是地面中最苦最累的岗位,每个班至少要六个人都忙不停,每个月排班还要找保卫科职工来“支援”,增加了职工的安全隐患。现在的原煤车间里,原来的手选矸皮带不见了,手选工不见了,一个班从十几个人现在只需要几个人,不但工作效率得到了提升,还降低了岗位风险。以前经常担心手选岗职工手被夹伤、害怕矸石捡不干净、影响选煤效率和效益。现在可真好,只需要在操控台上就可以了解设备的运转情况,再也不用担心捡矸石造成的安全隐患了。


下一步,龙煤集团七台河公司将进一步发挥智能选矸系统作用,用科技创新不断驱动企业高质量发展,为矿区智能化建设添翼,让企业更安全,让职工更幸福,让效益更显著。


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