重庆气矿打出“组合拳”护航页岩气老井稳产

发布时间:2023-01-18 点击数: 来源:《国企》 作者:张歆 责任编辑:张尧

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西南油气田公司重庆气矿结合页岩气井投产初期产量快速递减的特点,在无新井补充的情况下,面对黄202井区稳产难题,主动作为,精准分析,在16口页岩气井打出“组合拳”,保障黄202井区页岩气老井稳定生产。截至1月18日,气矿的页岩气日产量维持在65万立方米左右。


有着常规气泡排工艺开采经验的重庆气矿,在页岩气井实施工艺措施开采提升气量。根据黄202H3平台生产异常的情况,综合调研,对比生产数据,2021年12月在平台安装自动泡排加注装置,4口气井实施泡排工艺措施,平台日产气稳定在8万方。2022年8月,气井再次出现产量下降及带液异常,平台产量降至5万方。再次调整泡排制度,在改造泡排加注设备的同时,安装投运平台增压设备,平台日产气增至7万方。借助黄202H3平台泡排工艺的经验,将黄202井柱塞工艺改为泡排工艺,产量由1万方至1.6万方增至2万方。在黄202H2平台提早加装自动泡排加注装置,平台2、3井刚出现带液不佳立即投用泡排工艺,避免了平台气井生产异常,促进了平台产量稳定。


边开采边总结是气矿向气井要效益的具体做法。针对黄202井区管网运行压力长期在3.5兆帕范围波动,通过分析黄202H3平台各井生产特征,提炼出高输压对平台气井正常生产影响较大,随地层压力持续下降,单靠泡排工艺已无法维持气井的生产,决定在黄202H3平台安装多项混输增压泵开展增压工艺,降低平台生产压力,减小输压对气井生产的影响。2022年10月16日设备投用后,不断测试各功率下的增压效果,制定合理运行的生产制度,多项混输增压泵+泡排工艺,双管齐下实现黄202H3平台稳产。


分析、总结、再讨论、再实践是气矿稳定气井生产的“法宝”。根据黄203井前期实施柱塞气举工艺生产,2022年5月无法带出积液,生产出现异常,日产量从2万方降至1万方的状况,停用该井柱塞工艺改为油套环空生产,保留柱塞工艺薄膜阀间歇开关功能,实现气井自动间歇生产,现场摸索4种间歇生产制度后找出最佳制度,8月实施间歇生产日均气量保持在1.5万方至2万方。同时,气举作业排井筒积液复产水淹井,2022年6月以来黄202井区开展气举作业14次,复产黄202井、黄202H1-4井、黄202H2-2井、黄202H2-3井,为黄202井区气井正常生产提供了保障。


下步,气矿将继续提升泡排、增压、气举、间歇生产措施效果,深挖黄202井区页岩气老井潜力,力争稳住黄202井区页岩气老井产量,总结经验应用于井区后续投产气井,助力气矿页岩气上产。


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