川中油气矿多路并进护航油气矿老区稳产

发布时间:2023-01-06 点击数: 来源:《国企》 作者:张歆 责任编辑:张尧

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2022年,川中油气矿立足老区稳产,围绕“技术可采转化为经济可采、无效产量转化为有效产量”两个原则,加强科研攻关,强化措施挖潜,优化地面配套,实现老区全年生产天然气7.55亿方,较公司奋斗目标超产0.45亿方,综合递减率有效控制在4.1%。


加强科研攻关。针对磨溪气田储量动用不均衡、井筒积液严重、井筒腐蚀严重、井下节流器打捞难度大等问题,开展《磨溪嘉二气藏高精度数值模拟及剩余储量动用研究》、《磨溪区块雷一1气藏提高采收率工艺现场试验》技术攻关,建立磨溪嘉二气藏高精度数值模型,开展数值模拟,弄清剩余储量分布,编制嘉二气藏复产方案,通过分公司批复,预计日增产气20万方;优选出磨溪雷一1气藏试验目标井20口,摸索出雷一1气藏不同影响采收率的制约因素条件下的对应措施技术系列,总结归纳出一套适合雷一1气藏提高采收率关键技术系列,可直接在气藏全面复制、推广应用,为后续气藏高效开发及提高采收率措施选井提供依据和支撑。


强化措施挖潜。立足气井本身,全面摸排气井剩余储量、压力、井筒、管网、隐患等现状,制定潜力井筛选原则,建立筛选工作流,在关停井复产、原层挖潜、老井上试等挖潜方面多措并举,开展化学排水采气45口井、柱塞气举6口井、酸化解堵6口井、打捞井下节流器3口,全年增产1.22亿方,完成年度计划5000万方任务目标的244.25%。此外,从老区生产异常井、关停井共计271口井中优选出具有较大潜力的22口井开展2023年试修论证,主要从区域地质背景、储层发育情况、气藏及单井生产动态、剩余储量分布,同时结合工程可行性、经济评价等因素,多方面进行分析论证,最终优选措施井5口、上试井2口,通过分公司批复,日增产气23万方。


优化地面配套。紧密结合气井输压低、现场无人值守等生产需求,通过气藏整体增压、气井智能间开,有效提高气井开井时率,实现天然气增产。龙岗气田受产水影响,井筒积液,井口油压递减快,实施气藏增压工作后,东线最高产气量达到19万方左右,相较于增压前增产6万方,同比增长近50%;全年通过“智能开关+控水生产”等手段实施关停井复产35口,开井率提升6%,贡献产量3300万方,有效降低关停井压力削减风险,油气矿2023年计划继续实施智能间开井32口,预计月增产气268万方。


党的二十大新征程已经开启,站在全新的历史关口,油气矿将凝心聚力擘画复兴新蓝图,团结奋斗创造历史新伟业,进一步强化勘探开发一体化,注重效益开发,推进理论、技术和管理创新,继续开展关停井复产、工艺措施挖潜重点工作,探索合作开发模式,力争实现2023年老气田全年增产天然气2.0亿方,为公司上产500亿、打造新时代双标杆企业作出新贡献。


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