发布时间:2022-05-06 来源:《国企》 作者:张歆 责任编辑:张尧
4月以来,天然气净化总厂遂宁净化公司利用装置大检修机会,积极开展设备技术系改造,相关设备管理人员对第Ⅵ列生产装置硫磺回收主燃烧炉点火系统进行了适应性改造,提高了该设备的生产效率,为企业开展提质增效活动夯实了基础。
“主燃烧炉点火系统的技术性改造,主要提升点火系统的运行可靠性和安全性,节约点火时间,缩短装置开产准备时间,”设备管理部副主任刘进介绍到,“不仅效果显著,因系统及备件国产化,还减少了进口备件费用,预估节约费用25万。”
在大修前,遂宁净化公司将“转观念、勇担当、强管理、创一流”主题教育与实际工作相结合,以 “上产增效”“管理提质”“挖潜创收”为着力点,深入推进提质增效专项行动。
面对 “边检修、边生产”双重压力,该公司充分利用目前装置低负荷运行和60亿装置分阶段大修的契机,集中精力开展科技攻关,通过对脱硫单元溶液循环泵至溶液储罐管线增设、贫液补充泵至溶液储罐管线改造、提高精细化管理水平等刚性举措,攻克了燃料气消耗过大和脱硫溶液回收率偏低两个“症结”,该公司还将在接下来的检修阶段加强对废气分液环节改造、减少再生废气夹带脱水溶剂等方面展开进一步的技术性改造,切实把增效工作做好做实,以进一步提高生产运行管理水平,在西南油气田公司全面上产500亿的新征程中发挥净化力量。
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