山西焦煤汾西矿业柳湾煤矿多措并举提升精煤洗选效率

发布时间:2022-03-11 点击数: 来源:《国企》 作者:张歆 责任编辑:张尧

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近日,从山西焦煤汾西矿业柳湾煤矿调度指挥中心传来捷报,在克服采煤地质条件复杂、采掘衔接紧张等问题的前提下,该矿开年连续两月实现精煤洗选指标高质量完成,目前正在朝着首季开门红全力冲刺。


2021年,柳湾煤矿积极响应集团公司号召,将采煤工作面由原先的“一井两面”减少为“一井一面”。工作面的减少极大制约了原煤产量。面对这一现状,柳湾煤矿通过改进采煤工艺,以“不浪费一吨原煤”的工作思路,将所采11#煤层严格沿着层位开采,9#10#顶煤应放尽放,通过强有力的举措确保了原煤指标的完成。进入2022年,柳湾煤矿面对采煤工作面地质条件复杂、原煤含矸量大这一现状,决心在改进采煤工艺的基础上,将精益化管理延伸到煤炭洗选加工各环节。选煤厂副厂长XX告诉记者:“由于原煤含矸量的增加,给洗选环节带来了极大困难,要想顺利完成精煤洗选任务,我们必须要将每一块原煤都吃干榨净。”


原煤准备车间作为煤炭洗选加工的第一道关口,随着TDS智能矸选机的投入使用,排矸工作变得越来越精准。但由于近期井下采煤地质条件复杂,原煤浮沉中+1.80含量达65%左右,造成生产过程中带煤量降低,产品质量稳定性差等问题。选煤厂生产技术部负责人任学禹告诉记者:“矸石产量的增加,频繁造成旋流器卡堵。为解决这一现状,我们的技术人员多次深入现场,从原煤粒度试验分析开始入手,最终通过改变部分筛板孔径,逐渐由原来的50mm改变为40mm,优化TBS智能矸选机识别系统等一系列措施,最终原煤浮沉中+1.80含量达由65%左右降低到55%左右,减少矸石进入洗选加工环节,有效解决了旋流器卡堵的问题,提升了带煤量。”


在优化矸选系统的基础上,选煤厂还对中矸弧形筛进行了改造。弧形筛由原来的4:3比例,改为3:3比例,并对入料结构设置及角度重新进行了设计,还采用了链式阻料的方式,既降低了物料流速,又缓解了物料对筛板的冲击力,对提升脱介效果和降低筛板消耗起到了积极作用。改造后介耗降低0.7kg/t原煤,弧形筛筛板寿命延长较原来增加2-3倍,每年可创造经济效益在110万元。选煤厂副厂长丁建军告诉记者:“我们将精益化管理与洗选加工各环节深度融合,通过提高优化洗选工艺,改善中损、矸石带煤、浮选尾矿等主要技术指标,及时根据原煤资料和合同指标要求,确定重介、粗精煤和浮选精煤灰分内控指标,确保综合精煤灰分合格。”


与此同时,选煤厂还依据精益化管理体系,科学合理的制订了《2022年柳湾煤矿选煤厂生产经营考核方案》并严格执行,做到钢材消耗目标下降10%、皮带、润滑、阀门油目标下降10%、配件消耗降低10%,对可以利用的管路、溜槽、托棍、仪器仪表和设备都进行修旧复用,并实行“定置”管理,极大减少了材料配件费用的投入,目前已收到良好成效。以此为契机,该厂还重新对重介、浮选系统又进行了全方位的升级改造,实现了两大系统的稳定运行。重介系统悬浮液的自动控制系统稳定率提高20%,重介精煤产率提升1%。尤其在浮选环节,打破传统思维惯性,通过对浮选物料、精矿、尾矿等多方面的在线监测控制,实现了浮选全流程自动闭路控制。浮选产品质量稳定提升10%,浮选精煤产率提升3%,浮选药剂消耗量节省20%。


在做好优化生产工艺、严把经营指标、提升设备开机率的基础上,选煤厂对下一步的工作也有了明确方向。副矿长孟英强告诉记者:“下一步我们将逐步对空压机集中控制系统的协调应用、选煤二车间重介系统、一车间设备布局等方面进行优化,深挖内部潜力,提升洗选效率、增强各环节效能,实现洗选效益最大化。”


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