发布时间:2021-12-27 来源:《国企》 作者:张歆 责任编辑:张尧
今年以来,川东北气矿持续精细气井管理,深挖老井潜力,着力解决老气田开发出水气井日益增多、措施依赖程度越来越高的困难,实现全年措施增产7100万方,同比增加3300万方,增幅189%,达到控递减、提采收的目标,为年度天然气产量任务顺利完成提供了坚强保障。
精细部署,深化气藏动态监测与动态分析工作。立足重点气藏,针对性的部署实施动态监测工作,全年完成专项动态监测12井次,井下压力监测10井次,流体分析193井次,为持续深化气藏认识提供了重要支撑。坚持“三结合、三统一”的动态分析工作,实行重点气藏专人负责制、会诊制,全年召开公司级动态分析会5次,气矿级动态分析会9次。根据不同气井的生产特征,突出地质工程一体化,进一步解决生产中存在的问题,确保气井稳定生产。
精准施策,强化采气工艺措施论证与效果跟踪分析。结合不同措施挖潜类型,积极开展泡沫排水采气、气举诱喷复产、井筒酸化解堵、间歇井生产优化等措施论证和现场试验,确保挖潜措施合理高效。通过对雷12等14口井实施30井次泡沫排水采气及间歇井制度调整,实现产量提高25%;对黄龙004-X1等8口井实施车载压缩机气举复产,恢复天然气产量10万方/天;对龙会002-X1等2口井实施酸化解堵作业,并成功复产,恢复气井产量12万方/天;通过风险评价和强化跟踪等措施,黄龙009-H1井提高单井配产,实现全年增产气量1080万方。
精进不休,积极开展新工艺新技术现场应用。结合龙会002-X2井地质及井筒特征,与工程技术研究院开展多轮技术讨论,首次采用封隔式气举工艺技术,积极开展带封隔器的大斜度井、水平井排水采气现场试验,进一步做好技术储备。针对高含硫大斜度井、水平井排水采气这一难题,广泛调研、科学论证,借鉴新井试油采用连续油管气举排液思路,首次在高含硫生产气井中采用“连续油管+液氮气举排液”方式进行复产,龙会002-H5井由关停状态成功恢复产量6万方/天。
精挑细选,提前做好措施井目标优选。充分梳理老井措施挖潜成功案例,深刻总结经验教训,全面开展老区气井潜力摸排工作,结合气藏、气井生产动态,进一步发现气井生产的异常情况,分类型做好措施挖潜目标优选,并根据年度产量部署、作业风险等级、预期效果等制定实施计划,确保气藏、气井稳定生产,为2022年老气田稳产工作做好铺垫和准备。
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